“智慧”软实力 助力高效“节能增效轧制”
2020-12-02 17:50:43 来源:一闻网 评论:0 点击:
今年以来,陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒材三线落实“四个聚焦”,紧盯重点难点问题,结合设备技术改造项目,以“智慧”软实力,提升设备生产力,为轧钢稳定顺行提供了重要保障。
“智”加泄压管,减少误机提效率
棒材三线穿水冷却管道自联合泵房布置到棒三生产现场,管道长度长约200米,管道直径大(DN400)管内存水多。在管道受到压力波动破裂时,导致无法快速泄压,易造成长时间误机,且额外增加运行费用。经技术人员协商后,决定对其进行改造,即在管廊内穿水管道上增加泄压管道(DN100),在穿水管道破裂时,进行补焊作业前,开启泄压管道阀门进行大孔径快速泄压,降低误机时间,保证了生产可靠性,年可创效15.3万元。
妙用“自动化”,减少劳力降成本
棒材三线精轧冷却水管采用机械式泄压阀,由于冷却水杂质较多,易导致传递压力的管道堵塞,从而使压力失真,促使机械式泄压阀机构卡死,无法泄压,直接影响生产。针对泄压问题,该单位技术人员通过查阅资料及系统构想,将机械式自动泄压阀拆除,并安装气动薄膜阀自动泄压装置。该装置采用电接点压力信号,压力信号保真性高,同时采用压缩空气和气动薄膜机构作为阀门的执行机构,避免了冷却水杂质多的影响。该装置简单可靠,不仅减少了误机,而且降低了人员劳动强度,综合创效12.4万元。
巧装增压泵,减少电耗创效益
棒材三线φ16轧制改为四切分工艺后,轧制速度提高,但18架轧辊冷却水量明显不足,易导致轧辊裂纹,影响生产节奏和轧辊消耗。针对此问题,技术人员利用穿水泵对精轧整体管道增压,实施后发现吨钢电耗明显升高,效果很不理想。经过大量的研究与学习后,决定在18架轧机冷却水管上加装单独的增压泵,既保证了18架成品轧辊冷却过程,又降低了电耗,同时节约了轧制成本。改造后,年创效15.6万元。(王子霖)
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