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巧用“金点子” 降本显成效
2021-09-24 10:21:23   来源:一闻网   评论:0 点击:

  9月份,轧钢厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,以问题为导向,按照提指标、破瓶颈、解难题的经营管理要求,全力以赴,为完成全年生产任务目标不懈奋斗。
 
  巧改斜度   降成本
 
  7#架出口为扭转导卫,主要靠滚动导辊对轧件的扶持进行90°扭转;但是下线后导辊边沿磨损严重,导卫在线使用时间缩短。经导卫班和技术员共同探讨,利用CAD模拟导辊与轧件的接触运动状态,发现主要由于导辊斜度偏小是造成导辊边沿磨损的主要原因。决定将小头直径减小,大头直径增加,来改变斜面的角度。经上线使用7#导卫明显耐用,既节约成本,同时每月减少误机时间约2小时,减轻人员劳动强度,提高了成材率。
 
  升级改造   增效益
 
  高线冷坯台架支撑轮,由于高温、振动等问题使轴承及轴承座频繁损坏,进而导致因推抓过低,而不能正常推钢或者将钢坯推斜,造成生产中断。通过技术员和领导班子决定,将原支撑轮采用双轴承座支撑改为用棒线冷床带槽支撑轮,将轴承装至滚轮内部,滚轴设计为两头方形,再用40mm厚钢板制作“U”型卡槽支撑座,两者组成滚轮装配,替代原滚轮装配。在线更换每次需要0.5小时,滚轮及轴承装配每件价值0.07万元,预计年可节约备件16件,误机年累计可节约2.5小时,创效5万余元。
 
  新增设备   提产量
 
  轧制圆钢时为确保钢材尺寸的通条性,钢材头尾剪切量增加,剪头尾效率低,后续钢卷无法通行,当堆积至集卷处,轧线必须停止过钢,导致生产中断。通过技术员现场勘查并与维修沟通,决定在PF链空旷点新增停止器、控制箱、老虎机等配套设备,建立第二个剪头尾地点。第一个点负责剪切掉头尾的乱圈,第二个点负责剪切头尾的耳子部分;新增剪头尾极大程度上降低了头尾剪切难度,形成流水线式作业,提高了剪切效率,避免了剪头尾堆钢造成的生产影响。(高线作业区 王蕾)

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